七种常见故障分析及排除 不锈钢潜水泵
不锈钢潜水泵因其耐腐蚀、卫生、节能环保、无堵塞设计、流量大、通过能力强等特点,广泛应用于制药、环保、食品、化工、电力等行业的排水应用。
一、运行中流量不足或不出水的原因及解决方法:
1. 水泵安装过高,导致叶轮浸入深度不足,出水量减少。控制安装高度的允许偏差,避免随意调整。
2. 泵旋转方向相反。试运行前,请先空载运行电机,确保电机旋转方向与泵的旋转方向一致。如果运行过程中出现此问题,请检查电源相序是否发生变化。
3. 出口阀门无法打开。检查阀门并定期维护。
4. 出水管路堵塞,或叶轮堵塞。清理管路、叶轮内的堵塞物,并定期清除水箱内的杂物。
5. 泵下部耐磨环磨损严重或被杂物堵塞。清除杂物或更换耐磨环。
6. 泵送液体的密度或粘度过高。查明并解决水质变化的原因。
7. 叶轮松动或损坏。加固或更换叶轮。
8. 多台泵共用管路,未安装止回阀或止回阀密封不良,应查明原因,安装或更换止回阀。
二、运行中出现异常振动和不稳定的原因:
1. 泵底座地脚螺栓松动或拧紧不均匀。均匀拧紧所有地脚螺栓。
2. 出口管道缺乏独立支撑,将振动传递至泵。应为出口管道提供独立、稳定的支撑,避免泵法兰承受重量。
3.叶轮不平衡、损坏或安装松动。修理或更换叶轮。
4. 泵的上轴承或下轴承损坏。更换轴承。
三、电流过大、电机过载、过热的原因:
1. 工作电压过低或过高。检查电源电压,调整输出电压。
2. 泵内动静部件之间或叶轮与密封环之间存在摩擦。确定摩擦位置并解决问题。
3. 低扬程、高流量会导致电机功率与泵特性不匹配。调节阀门降低流量,确保电机功率与泵要求匹配。
4. 输送液体的密度或粘度较高。请查明水质变化的原因,并调整泵的运行条件。
5. 轴承损坏。更换电机两端轴承。
四、绝缘电阻低的原因及解决方法:
1. 安装过程中,电源线端子浸入水中,或电源线/信号线损坏,导致进水。请更换电缆或信号线,并擦干电机。
2. 机械密封磨损或安装不当。更换上下机械密封,并干燥电机。
3. O形圈已老化,失效。请更换所有密封圈并干燥电机。
五、管道或法兰连接处明显漏水的原因及解决方法:
1. 管道本身存在缺陷,且未进行压力测试。
2. 法兰接头处的垫片连接处理不当。
3. 法兰螺栓未正确拧紧。
维修或更换有缺陷的管道。重新调整严重错位的管道并重新连接,确保螺栓插入并拧紧自如。安装后,进行系统压力和泄漏测试。根据需要更换组件。
六、不锈钢潜水泵内部泄漏:
泄漏 潜水泵 可能导致绝缘损坏、轴承浸水、警报触发和强制关机。
主要原因:动密封(机械密封)或静密封(电缆入口专用密封、O形圈)损坏导致泄漏,或电源/信号线损坏导致进水。水浸、泄漏或湿度等报警都可能触发停机。
安装前,请检查所有密封件的质量。确保所有密封面在安装过程中接触良好。运行前,请检查电机的相间绝缘电阻和对地绝缘电阻,以及所有报警传感器的功能。如果在运行过程中出现此类故障,请更换所有损坏的密封件和电缆,并干燥电机。请勿重复使用。 。
七、停机后泵反转:
1、断电后反转,主要是由于出口管路中的止回阀或翻板阀功能失常。
2. 故障排除:安装前,检查止回阀的安装方向是否正确,并确保瓣阀对准且操作灵活。定期检查止回阀或瓣阀的运行情况,及时维修或更换损坏的部件。请使用高质量的止回阀或瓣阀。
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